在“成本、效率”的经营理念引领下,天津大无缝钢管公司轧管事业部三轧管分厂持续深耕精益管理,近期460机组围绕提升能源利用率、降低工序电耗全面发力,推动一项实效突出的精益项目落地,为实现“双”目标注入强劲动能。
在整个生产流程中,460机组电耗一直是制约成本优化的“拦路虎”。高企的电费支出仿佛一块压在单位成本上的沉重砝码,不仅侵蚀利润空间,也削弱了产品在市场中的竞争优势。因此,降低电能消耗、提升能源利用率,成为精益攻关的突破口。
精益项目小组通过深入的数据分析发现,每一度电的节省,不仅意味着成本的有效压缩,更是一种对工艺效率的倒逼优化。高电耗的背后,往往隐藏着设备运行冗余、流程设计不合理等深层次问题。正是基于这种对“成本—效率”双重逻辑的深刻理解,项目小组瞄准电耗控制精准出击。
项目推进伊始,精益团队对460机组运行状况展开全流程“把脉”,从轧制孔型、生产节奏到停机时间进行系统分析,并锁定了影响单位电耗的关键变量。分析发现,不同孔型的单位用电存在明显差异,而热区作为主要能耗集中点,其设备运行状态更是直接关系整体电耗水平。
项目小组聚焦热区设备运行,精准识别出若干高能耗“短板”设备,并制定针对性的改造方案。在设备调整、参数优化、运行节奏调整等一系列措施落地后,460机组吨钢电耗比成功下降1.81度,标志着降耗提效取得阶段性成果。
此次精益项目不仅仅是一场节能攻坚战,更是建立起了以数据为基础、以问题为导向的长效管理机制。项目小组通过动态监测、定期复盘、持续改进,推动生产管理逐步迈向标准化、精细化、智能化。
接下来,天津大无缝钢管公司精益管理团队将以“双”为核心驱动,继续深挖影响能源效率的潜在因素,加快推进设备改造升级,推动460机组在高质量、低成本、高效率的道路上稳步前行。
每一度电的节省,都是向市场竞争力的一次靠近;每一项改进的落地,都是企业向卓越运营的一步跨越。天津大无缝钢管公司正以实打实的行动,书写属于自己的“精益强企”新篇章。